扬子石化停产装置焕发活力化工机械网

回转窑设备2020年01月17日

  装置停产 年,人才流失近半,经过励精图治,重新迸发活力。这就是扬子石化橡胶分公司的顺丁装置。

  4月10日,顺丁橡胶装置成功开车;7月12日,实现双线运行;8月初,全面恢复生产。截至7月底,今年共生产顺丁橡胶1.25万吨,为中国石化橡胶产品的市场供应作出了重要贡献。

  开车困难重重

  扬子橡胶公司前身是扬子石化与江苏省金浦集团的合资企业,由于市场供应过剩、行业亏损等原因,2014年1月,合资公司决定停运10万吨/年顺丁橡胶装置。

  2016年9月,扬子石化完成收购法定程序,重组橡胶业务,依托自有丁二烯和中国石化内部苯乙烯等原料优势,优化资产配置,成为企业全资子公司。

  2016年7月,高桥石化10万吨/年顺丁橡胶装置停工拆除,华东市场顺丁橡胶供应量趋紧,而此时扬子橡胶成为中国石化在长三角地区*的合成橡胶装置。为了确保市场供应和产业链的健康发展,扬子橡胶的顺丁装置急需开车,时间定在2017年4月上旬。

  但是,顺丁装置停产长达 年,尽管采取了氮气保护等措施,仍出现了设备腐蚀等问题,需要检修,其中,氨冷冻系统三台换热器需要整体更换;装置要完成尾气治理项目,实现环保达标;人才流失严重,装置建设时期的成熟工人很多已经离职,全装置人员仅为国内同类装置的2/ 。

  顺丁装置能不能开起来,一些职工信心不足。2017年2月9日,中国石化集团公司合成橡胶筹备组组长邬智勇等一行*来到扬子石化,对该公司顺丁装置开车准备做指导,提出了一系列指导性建议和要求,为装置开良方。

  针对人员短缺等难题,集团公司*组明确表示,将为扬子石化顺丁装置的开车提供一支强有力的开车队,并帮助扬子石化完善开车方案,协调解决原料缺口、产品销售等难题。同时,要求扬子石化要保证检修质量,确保装置开得起、稳得住,产品质量过硬。

  集团公司的大力支持,提振了干部职工的信心,为装置开车注入了新活力。

  顺丁装置成功开车

  为了确保装置按计划顺利开车,扬子橡胶公司编制了顺丁橡胶装置开车准备总体络进度计划,以及装置总体试车方案、装置开车方案和开车络计划等,并提交扬子石化相关部门对方案进行审核完善,

  集团公司*组多次开车方案进行指导和完善。

  橡胶公司制定了培训计划,针对装置开车中的操作难点和注意事项,开展了系列培训。同时,橡胶公司对协助开车的塑化公司、检维修公司等单位,进行力量整合,壮大开车力量。

  经过总部协调,1 名经验丰富的职工从巴陵石化来到扬子,支援开车。

  另一方面,扬子橡胶公司投入资金,对顺丁装置进行全面检修,并且增设了尾气回收项目,确保了装置环保达标。在装置开车前,公司对设备进行全面检查,单台设备逐一试运行,再联试运行。4月初,装置开车准备工作基本完成。

  在开车过程中,全体干部职工认真谨慎,严防各类问题发生。

  开车投料之前,班长宋家荣在现场例行巡检,他特别打开脱氧水管线导淋,检查脱氧水的纯净程度。因为一旦脱氧水中含有杂质,就会影响开车。他用纯净水瓶接了一瓶脱氧水,并没有发现异样。他不放心,拧紧瓶盖,用力摇晃,产生了白色泡沫;静止以后,泡沫并没有消失,说明含有杂质。他感到问题严重,立即上报公司,经过及时处理,消除了开车中的一大隐形障碍。

  经过努力,4月10日,顺丁装置开车成功。

  克服生产难题

  顺丁装置开车后,还面临着安全生产、质量提升、原料短缺等诸多难题。

  开车后不久,一条生产线上的干燥机联轴节段了两根,顺丁装置只能单线运行。扬子橡胶公司一方面紧急订货加工联轴节,一方面对剩余一条生产线的干燥机进行特护,优化运行参数,将电机运行负荷控制在合理区间内,并且每两小时一次检测轴温度和电机温度,确保安全可控。5月20日,订购的联轴节到货后,干燥机成功修复。

  尽管生产出了合格的橡胶产品,然而,由于进入市场不久,和兄弟企业相比,扬子石化的橡胶产品知名度不高,要想打入主流市场,困难重重。

  为了提高产品质量的信誉度,装置开车后,扬子石化委托国内橡胶行业权威的专业检测机构--北京橡胶研究院对公司橡胶产品进行质量检测。5月17日,顺利通过了检测,北京橡胶研究院出具了检测质量报告,拿到了进入市场的“通行证”。

  然而,进入主流市场仍需努力。下游轮胎企业合成橡胶采购量大,是重点客户。为了赢得轮胎企业的认可,扬子橡胶公司积极开展市场服务,派出技术人员到轮胎企业开展现场服务,和客户面对面沟通交流,提供产品供客户试用,并帮助客户进行数据对比,逐步赢得了客户的信任。7月份,扬子石化的顺丁橡胶产品通过了国内某知名轮胎企业的质量检测,试用合格后,将大量采购扬子石化的顺丁橡胶产品。

  从5月底开始,扬子石化开始全面大修,丁二烯装置停车检修,原料短缺又成为一大难题。在集团公司的大力支持下,扬子石化从中石化兄弟企业多方协调采购丁二烯,维持了装置的继续运行。由于从各企业采购来的丁二烯并不完全相同,聚合控制难度较大。为此,公司精心调整进料的温度、压力等各项工艺参数,确保了橡胶产品合格,质量过硬。7月中下旬,扬子石化1号和2号丁二烯装置相继开车,顺丁橡胶装置逐步提升负荷至正常水平。

  “我们装置不过60人,兄弟企业同类装置有100多人,可以说,我们以一当十!”顺丁橡胶装置经理王明军说,经过技术培训和优化运行,装置保持了安全稳定生产,成为中石化重要的合成橡胶生产基地。

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